中國石油石化商務網3月16日訊,3月5日消息,3月2日,與大連石化公司毗鄰的蟹子灣海灘上,不少家長帶孩子前來捉螃蟹、喂海鷗。近年來,大連石化爭做生態文明建設的踐行者,持續提升環保治理與管控能力水平,企業綠色發展躍上新臺階、取得新突破,構建起企業與自然和諧共生的美好畫卷。
一、提高站位
深入踐行綠色發展戰略
大連石化公司黨委深入踐行綠色低碳發展戰略不動搖,系統性思考、前瞻性謀劃,做好綠色發展頂層設計。2024年,公司黨委召開5次黨委會,對環保重點工作進行研究部署。
公司持續加強環境管理體系建設,突出環境風險管控,落實污染防治主體責任。與屬地生態環境保護部門聯合開展揮發性有機物泄漏檢測與修復(LDAR)的合規評估、在線監測及現場核查,積極關注各界對企業的意見和建議,通過各種途徑積極有效回應訴求。
大連石化強化系統思維,大力踐行“抓源頭、控中間、治末端”環保治理思路,通過提升專業管理、強化過程管控,為綠色發展夯實基礎。公司持續開展“常態化、專業化、標準化、網格化”現場管理提升、強化設備基礎管理提升、腐蝕防控管理提升,以及“1+N”QHSE管理體系提升工作。
經過近一年的系統治理,生產現場“跑冒滴漏”“亂排亂放”問題得到徹底解決,員工清潔生產的責任意識和工作作風得到根本性轉變,“專業+網格化”“三聯共建”等科學機制顯著提高了環保風險識別水平與管控質效,公司安全儀表報警數量持續“近零”。
大連石化嚴格落實“環保工作要與安全工作同樣嚴格、環保設施要與生產裝置同樣對待、環保指標要與質量指標同樣管控”等管理要求,進一步加大環保過程管控力度,對環保走航監測、LDAR工作進行日通報、周講評、月總結;加強環保設施平穩運行管理,強化對上游裝置排污管控和超內控指標的監督問責。
二、堅定決心
運行一天就要環保一天
大連石化面臨轉型升級關鍵期,老廠區裝置即將退出生產序列,還要不要花大力氣、下硬功夫解決污染難題?
“運行一天就要環保一天!”公司黨委堅定綠色發展決心,主要領導掛帥督辦,成立攻關專班,專項抓、抓專項,斷根整治一系列環保治理難點、堵點。
大連石化第三聯合車間的酮苯、糠醛、精制裝置設備老舊、工藝介質特殊,是公司異味治理的難點。2024年,公司將這里作為無異味工廠創建的突破口,通過走航監測溯源分析和定點FID檢測,利用裝置大檢修窗口期,完成異味點源治理。以此成功經驗為指導,大連石化制定了異味治理管控方案,舉一反三排查整治各類異味點源342項,打開了無異味工廠創建新局面。
污水處理場異味治理是行業難題。大連石化多部門聯合攻關,對公司污水處理場142個部位進行集中封堵,增上負壓表26塊,實現污水場廢氣收集系統全流程負壓監控。通過集中封堵,廢氣收集系統總管負壓由負100帕提高至負400帕,有效改善了現場揮發性有機物(VOCs)泄漏問題。
同時,公司通過利庫、利舊,增上閃蒸罐,徹底消除了污水場揮發性有機物泄漏隱患,周邊區域環境空氣的VOCs檢測值已降為零。在此基礎上,大連石化進一步排查異味點源20處,將治理范圍擴大至酸儲罐、污油池等區域,無異味工廠創建成效顯著。
大連石化進一步嚴格產品裝卸環節環保管控,力爭全面實施船舶油氣回收新版管理規定,實現8000總噸以上靠港船舶全部接入油氣回收裝置,裝船油氣做到應收盡收。為此,公司對8000總噸以上船舶進行全面梳理,建立船舶“白名單”,嚴把船舶準入關,從源頭確保油氣回收裝置投用率100%;成立油氣回收技術攻關小組,完善油氣回收裝置運行管理規定和操作方案,進一步規范油氣回收裝置的投用管理。
三、精細管理
打造綠色停開工“樣板”
綠色停開工是石化企業綠色發展共同的課題。2024年,大連石化面臨兩次裝置大規模停工——裝置大檢修和二序列裝置停工。公司以實際行動踐行“環保優先”理念,通過優化停工方案,嚴格落實環保管控措施,探索總結出科學有效的綠色停開工管理模式。裝置大檢修期間,公司強化雙“四防”管理,確保環保受控。組織制定停檢環保管控方案,開展環保風險辨識并完善管控措施,健全環保監督點評、部室聯合督查和環保考核管理機制。
組織開展含油污水井、污水池等環保檢查30余次,組織對廠內走航、噪聲等監測合計77次,對檢查發現的85項典型問題進行通報并跟蹤整改。統籌實施火炬系統、生產裝置一體化管控,2024年大檢修期間火炬排放時間比2020年大檢修減少15.3%;科學優化蒸餾裝置開工方式,由“開路循環”轉為“閉路循環”,徹底解決蒸餾裝置開工放火炬問題。
在二序列停產過程中,大連石化每日對廠區及廠界環境進行走航監測、動態通報,做到有味必查、有味必管、有味必治。固化、優化裝置大檢修有效經驗做法,對13套裝置進行密閉吹掃。針對加熱爐停工環保難題,優化通風溫度節點和時間,實現停工過程環保指標全程達標。
通過精益管控,公司首次實現停工火炬零排放,13萬立方米火炬氣得到全部回收、循環利用。酮苯裝置在停工過程中,通過優化方案、專業化處理,在做好異味治理的同時,回收溶劑120噸,多退液氨20噸,在環保治理中還節約了“綠色成本”。



