石油石化商務網消息,9月7日網訊,8月25日開始,鎮海煉化乙烯裂解裝置7號裂解爐爐水采樣管線穿上了新的翅片空冷“外衣”,一個星期的試驗數據顯示,這一創新舉措大大提高了爐水在線分析儀的準確性,同時節水效果顯著。
爐水在線分析儀實時測量進入裂解爐的爐水數據,爐水用于產生超高壓蒸汽,分析數據的準確性將直接影響蒸汽品質,繼而影響大機組的運行狀態。長期以來,乙烯裂解裝置12臺裂解爐的爐水在線分析儀存在故障率高的共性問題,鎮海煉化“東海爐王”創新攻關團隊為解決這個問題展開了持續的攻關。
攻關團隊經過分析判斷,發現進入在線分析儀的爐水溫度過高導致結垢是癥結所在。爐水采樣管線截面是個圓環形狀,也就是大管套小管,小管流淌是300℃的高壓爐水,外層是用來冷卻的循環水,循環水冷卻效果達不到要求。攻關團隊最先想到的辦法是拆去保溫層散熱,并將循環水就地排放,但是效果不佳,而且循環水浪費嚴重。
攻關團隊不斷查找資料,多次模擬分析,最終從電腦CPU風扇得到靈感,自主設計了風扇翅片狀的空冷“外衣”,以此增加管線與空氣的換熱面積。空冷“外衣”可通過卡扣進行安裝,無需動火焊接固定,同時不影響原有管線的使用,且單臺設計費用僅為1000元,12臺裂解爐全部普及的總投入為1.2萬元,能夠在整體投入小、變更少的基礎上達到預期目的。
目前,7號裂解爐爐水采樣管線投用后,分析儀的爐水入口溫度由180℃降至約100℃,效果顯著。據測算,12臺裂解爐進行普及改造后,在減少在線分析儀故障的同時,每小時可節約循環冷卻水25噸。
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