中國石油石化商務(wù)網(wǎng)消息,5月18日網(wǎng)訊,鎮(zhèn)海煉化煉油三部“三面齊抓”,持續(xù)推進裝置提質(zhì)創(chuàng)效、安全管理工作,減輕員工工作負擔,全面激發(fā)裝置安全運行新活力,第二套加氫裝置連續(xù)三年在總部同類裝置競賽中排名第一;第一套加氫裂化裝置在鎮(zhèn)海煉化公司比趕超競賽中獲得10金3銀1銅。
攻克難關(guān)降成本,持續(xù)提質(zhì)創(chuàng)效。為降低裝置安全運行成本,煉油三部專門成立節(jié)本降耗攻關(guān)小組,梳理第一套加氫裂化、第一套加氫等9套裝置高運行成本點進行攻關(guān)。利用第一套加氫裂化自產(chǎn)的0.35兆帕蒸汽代替管網(wǎng)系統(tǒng)提供的1.0兆帕蒸汽,為裝置進行伴熱,每年可節(jié)省1.0兆帕蒸汽約17000噸;通過和華東理工大學合作研究、編制替代品使用計劃,成功選用甲苯替代專利產(chǎn)品萃取防膠劑。在MTBE裝置投運以來,所需成本下降50%,每年可節(jié)省費用120萬元。
3年來,攻關(guān)小組共攻克“第二套加氫裝置產(chǎn)品脫水器壓差高”“利用U型管水封原理實現(xiàn)加熱爐空預器自動脫水”等10余項技術(shù)難題。
創(chuàng)新操作降高頻,為員工減負擔。圍繞裝置現(xiàn)場高頻、高風險作業(yè),煉油三部先后發(fā)明多項創(chuàng)新操作,為減少現(xiàn)場變更作業(yè)提供有利技術(shù)支撐。創(chuàng)新通過控制氣動閥開關(guān)的方式,操作工只需將污油倒入集液盤,轉(zhuǎn)動手柄,即可實現(xiàn)密閉環(huán)保倒污油,工作量僅為原先操作的1/5;利用連通器原理,通過大油箱向往復式壓縮機注油器自動補油,注油速度和注入量更加安全可控的同時,實現(xiàn)“由人工到自動”的跨越。
截至目前,煉油三部申請專利“自動注油”“一鍵密閉倒污油”2項,發(fā)表技術(shù)論文“柴油加氫裝置循環(huán)氫純度下降原因分析及對策”“VPSA裝置高壓比兩段式透平離心機開工總結(jié)”等5篇。
化“格”為面全覆蓋,提升裝置安全。把9套裝置劃分成160個“豆腐塊”,以“網(wǎng)格”的形式分配到個人,定點、定人、定責,實現(xiàn)全員覆蓋。采取網(wǎng)格員積分評比機制,鼓勵全體網(wǎng)格員履行屬地責任,有效識別屬地安全風險和隱患,主動發(fā)現(xiàn)、解決問題,不斷加強現(xiàn)場安全管理薄弱環(huán)節(jié)。目前為止,全員排查隱患共840條,整改805條,其余35條列入大修滾動計劃。同時定期開展安全教育、事故案例學習等,使全員“裝置安全是一切工作開展的前提”的意識入腦更入心,實現(xiàn)“人人盡其責,安全全覆蓋”,確保每套裝置、每個設(shè)備、每條管線安全平穩(wěn)運行。



