石油石化商務網消息,“新常減壓裝置根據前期開工準備要求,做好規定動作,各專業詳細對接……”“催化重整車間要保證裝置生產平穩,確保氫氣平衡,兩套催化裝置要想盡一切辦法控制柴油產量……”9月7日,在常減壓裝置現場協調指揮的大慶石化煉油廠副廠長王偉國,一邊統籌解決裝置開工的重要事項,一邊強調生產車間提質增效的關鍵要點,汗水順著臉頰浸入脖領……
“當前煉油廠正處于高質量發展和轉型升級的關鍵時期,多搶出一小時開工,就多搶出一份效益。每個人都很拼,我們24小時在崗是常態?!币驗殚L期跑現場,王偉國的臉龐黝黑,言語之間透著石油人特有的質樸有力,瘦弱的身材在與艱苦的對抗中卻顯得異常堅韌挺拔。
王偉國,除了工作,話很少,大部分時間都是扎在裝置里指揮生產。2001年,他在同濟大學應用化學專業畢業,2006年,成為“中央企業職工技能大賽”石油石化行業延遲焦化賽區金牌得主。
王偉國是個勇于創新、善把“0變成1”的人。扎根基層苦練業務技能,讓王偉國逐步鍛煉成為管理延遲焦化、催化裂化、常減壓蒸餾等重要生產裝置的行家里手。他主抓了600萬噸/年常減壓蒸餾等5套新建煉油生產裝置的開工建設。他優化常減壓裝置減壓系統運行模式,節約蒸汽量在每小時18噸以上,大大降低了運行成本。
為使企業實現效益最大化,王偉國牽頭組織了“催化油漿加工”等項目攻關,實現了催化油漿全部廠內回煉,為企業增加了效益。國家實用新型專利《焦化裝置除焦水和冷焦水互補系統》在延遲焦化裝置的應用,完美解決了水耗過大、除焦水過濾器頻繁堵塞的“老大難”問題。
在王偉國擔任調度長時,有一次,廠里多套生產裝置緊急停車,王偉國在第一時間啟動了公用工程應急預案。3個小時內,下達了上百個調度指令,平均不到2分鐘下達一個。每個調度指令的背后,是幾十項連續性操作,牽一發而動全身,要是錯過最佳處理時間,還可能釀成次生事故。
“平時多流汗,戰時才能少流血。緊急時刻,大腦要像高智能計算機一樣,隨時調出你想要的東西,快速而精準!”最終,在王偉國的指揮下,順利完成了氫酮總變電所線路的送電,創下了臨時線路送電的最短紀錄?!懊刻於家鎸赡馨l生的突發情況,沒有一成不變的模式,所以時刻要保持高昂的狀態?!?/p>
受市場形勢影響,過去無人問津的石油焦產品,近幾年變成市場寵兒,市場價格每噸從1000多元猛漲到7000多元。市場是生產的晴雨表,王偉國迅速“調頭”調整加工思路,平衡各套裝置生產,全力增產石油焦,為企業大賺了一筆。
王偉國通過加強產品效益測算,使全廠柴汽比降至0.52,航煤、丙烯、化工原料等高附加值產品產量均創歷史新高。
隨著大慶石化煉油結構調整項目的建設和推進,“油頭化尾、油化并舉,宜油則油、宜化則化”的靈活調整優勢逐漸顯現。機遇與挑戰同時到來,王偉國每天想得最多的就是如何深挖創效潛能。
2020年,針對突發的新冠肺炎疫情,王偉國根據市場情況提前制訂生產應急方案,加強對國內成品油市場分析研判,制定疫情期間油品出廠應急預案,壓低成品油產能,強化成品油產銷調運銜接,全力確保生產經營穩定運行和油品保供。
“2020年上半年,煉油廠累計實現提質增效9696萬元,其中降本增效2691萬元?!笨吹截攧仗幫▓蟮纳a經營業績報表,王偉國緊鎖的雙眉終于舒展……
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