石油石化商務(wù)網(wǎng):中國石油網(wǎng)8月17日消息,“日均處理氣量僅為裝置設(shè)計負荷的56%,整體運行能耗高,投入產(chǎn)出不成正比,嚴重制約了輕烴生產(chǎn)效益,大馬拉小車問題較為突出。”8月12日,談到輕烴裝置以往的運行現(xiàn)狀,吐哈油田鄯善采油管理區(qū)輕烴生產(chǎn)中心黨支部書記王彥道出癥結(jié)所在。
針對這些情況,輕烴生產(chǎn)中心在保證裝置安全運行的前提下,組織開展技術(shù)攻關(guān),優(yōu)化簡化工藝流程,實現(xiàn)了電費、材料費、維修費等運行成本硬下降,讓輕烴生產(chǎn)系統(tǒng)“輕裝”上陣。
輕烴生產(chǎn)中心優(yōu)化改造儀表風(fēng)系統(tǒng),空壓機排氣溫度相比改造前下降10攝氏度,經(jīng)受住了40攝氏度以上高溫天氣的“烤”驗。經(jīng)測算,改造后每天可節(jié)電1920千瓦時,還減少了一套機組的維修、保養(yǎng)費用。
在不改變現(xiàn)有流程的前提下,裝置技術(shù)人員采用“根據(jù)換熱量需求對循環(huán)水干式空冷器進行分組控制”的改造思路,同時更換低排量高揚程循環(huán)水泵,停用循環(huán)水提升泵,從而降低循環(huán)水系統(tǒng)整體能耗。技術(shù)人員還通過現(xiàn)場梳理導(dǎo)熱油流程,將兩個片區(qū)導(dǎo)熱油系統(tǒng)連通改造。這樣僅運行一臺導(dǎo)熱油爐就可以滿足所有裝置的供熱需求,確保導(dǎo)熱油爐運行始終處于正常負荷區(qū)間,在降低裝置能耗的同時,提高了設(shè)備的穩(wěn)定性和安全性。



