錦州20-2氣田于1984年發現,1992年投產,該氣田地質油藏情況異常復雜,具有巖性多樣、儲層埋藏深以及儲層橫向變化大的特點,儲集巖性多樣刻畫難度大,既有孔隙型生物白云巖、白云質礫巖,又有中生界火山巖、元古界混合花崗巖,并面臨高溫高壓、凝析反轉等世界級開發難題。
老一輩科研人員摸著石頭過河,廣泛咨詢國內外專家,優化管理模式,創新技術,使其投產后初期日產氣130萬立方米,年供氣4億立方米,為環渤海地區的供氣提供了重要支撐。
短暫的“甜蜜”過后,由于儲層異常高溫高壓等原因,以及60%的氣井出現導致產能嚴重下降的出黑油出水現象,該氣田整體開發效果變差,年遞減率達30%以上。
針對氣井出黑油出水、生產狀況復雜以及無成熟的經驗可借鑒等難題,年輕一代的地質油藏人員翻閱了大量國內外文獻、專著,通過多輪次的深化研究,構建了該類油藏類型的開發“技術庫”,并通過持續加密監測氣井動態、有針對性開展相關試驗等,逐步形成了異常高壓凝析氣田合理產量優化技術、異常高壓氣藏儲量評價技術以及出水出油氣井診斷及治理技術。
在該套技術的指導下,研究人員針對不同氣井遞減的根源,開展“精準預判、控提結合”等一系列治理措施,抑制了氣井反凝析造成的油氣混相;通過放大生產壓差,解除井底積液充分釋放氣井產能;多部門聯合制動,以“延緩氣井停噴、提高氣田可采、緩解供氣壓力”為目標進行壓縮機增設方案研究,降低氣井極限井口壓力……想方設法充分挖掘氣田最大潛力。
一系列的“辨證施治”,誕生了4口累產氣超10億立方米的功勛井“老兵”,目前錦州20-2氣田仍保持著日產氣50萬立方米的高產規模。其中,僅針對“亞健康”氣井6D井的精準治理,就使其日產氣由不足7萬立方米增至22萬立方米,并穩定生產900天。目前,該井累計產氣量達11億立方米,是渤海氣井中現服役累產最多的“王牌井”。
“在當前的低油價寒潮下,錦州20-2氣田的開采仍具經濟性。我們將瞄準以錦州20-2氣田為代表的典型油氣田,進一步精細研究,加強勘探開發,向科技要效益,為渤海油田迎戰低油價注入更多底氣。”渤海石油研究院黨委書記、院長李其正說。



