中國石油石化商務(wù)網(wǎng)10月29日報(bào)道,中國石油網(wǎng)10月18日消息,(通訊員 程立新 記者 周明華)截至10月16日,錦西石化公司加氫裂化與重整裝置重石腦油熱直供項(xiàng)目已投用近5個(gè)月,實(shí)現(xiàn)了高辛烷值汽油產(chǎn)量和產(chǎn)氫成本“一增一降”,累計(jì)創(chuàng)效突破1000萬元。
今年年初以來,錦西石化堅(jiān)持提質(zhì)增效和低成本發(fā)展戰(zhàn)略舉措,緊盯市場需求,及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)方案,著力提高重整、催化、加氫裂化、烷基化等裝置的汽油組分產(chǎn)量。在以往的生產(chǎn)過程中,加氫裂化裝置產(chǎn)出的重石腦油需先經(jīng)過水冷器、空冷器冷卻,再送至罐區(qū),成為重整裝置的原料。這種間接供料的方式,不僅造成了極大的能源浪費(fèi),而且受加氫單元處理能力的影響,重整裝置無法實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷運(yùn)行。此外,加氫裂化裝置所生產(chǎn)的重石腦油受罐存影響,需要定期外售。這在一定程度上制約了公司提高汽油產(chǎn)量。
為優(yōu)化資源配置,加強(qiáng)裝置間熱聯(lián)合、熱直供,錦西石化組織技術(shù)力量大膽設(shè)想、科學(xué)研判,提出了將加氫裂化裝置產(chǎn)出的重石腦油直供重整裝置的方案。公司生產(chǎn)運(yùn)行處、煉油聯(lián)合三部、煉油聯(lián)合五部、儲(chǔ)運(yùn)聯(lián)合部等相關(guān)部門緊密配合,對直供方案進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),并制定風(fēng)險(xiǎn)削減措施。技術(shù)人員開展多次技術(shù)研討,持續(xù)完善管線設(shè)計(jì),優(yōu)化工藝流程,強(qiáng)化作業(yè)管理,全力以赴推動(dòng)方案落地。今年5月下旬,加氫裂化裝置與重整裝置成功實(shí)現(xiàn)重石腦油熱直供,徹底解決了提高汽油產(chǎn)量的瓶頸問題。重石腦油熱直供可有效降低兩套裝置的水電消耗,預(yù)計(jì)全年可增效45萬元。同時(shí),加氫裂化裝置的熱料引入重整裝置后,可增產(chǎn)高辛烷值汽油,大幅降低產(chǎn)氫成本。



