中國石油石化商務網10月29日報道,中國石油網10月18日消息,(通訊員 程立新 記者 周明華)截至10月16日,錦西石化公司加氫裂化與重整裝置重石腦油熱直供項目已投用近5個月,實現了高辛烷值汽油產量和產氫成本“一增一降”,累計創效突破1000萬元。
今年年初以來,錦西石化堅持提質增效和低成本發展戰略舉措,緊盯市場需求,及時調整生產方案,著力提高重整、催化、加氫裂化、烷基化等裝置的汽油組分產量。在以往的生產過程中,加氫裂化裝置產出的重石腦油需先經過水冷器、空冷器冷卻,再送至罐區,成為重整裝置的原料。這種間接供料的方式,不僅造成了極大的能源浪費,而且受加氫單元處理能力的影響,重整裝置無法實現滿負荷運行。此外,加氫裂化裝置所生產的重石腦油受罐存影響,需要定期外售。這在一定程度上制約了公司提高汽油產量。
為優化資源配置,加強裝置間熱聯合、熱直供,錦西石化組織技術力量大膽設想、科學研判,提出了將加氫裂化裝置產出的重石腦油直供重整裝置的方案。公司生產運行處、煉油聯合三部、煉油聯合五部、儲運聯合部等相關部門緊密配合,對直供方案進行風險辨識,并制定風險削減措施。技術人員開展多次技術研討,持續完善管線設計,優化工藝流程,強化作業管理,全力以赴推動方案落地。今年5月下旬,加氫裂化裝置與重整裝置成功實現重石腦油熱直供,徹底解決了提高汽油產量的瓶頸問題。重石腦油熱直供可有效降低兩套裝置的水電消耗,預計全年可增效45萬元。同時,加氫裂化裝置的熱料引入重整裝置后,可增產高辛烷值汽油,大幅降低產氫成本。



