中國石油石化商務網消息,截至9月5日,經過連續的技術攻關,大慶石化公司甲苯產品的純度穩定在99.9%以上,非芳烴含量小于0.1%,達到了國標Ⅰ號甲苯質量指標,不僅有效緩解了汽油調和出廠的壓力,穩定生產高附加值產品,而且提高了裝置經濟效益,達到了提質增效的目的。
今年二季度起,甲苯市場價格迅速上漲,按照效益測算,甲苯是當下煉油產品創效的主打產品之一。大慶石化緊跟市場,及時靈活調整生產,抓住甲苯產品的價格優勢,增加甲苯產量和效益。
為了大幅度提高苯產量,自6月2日開始,催化重整車間成立攻關小組,在系統和操作上進行技術攻關。為了從輕汽油中保留更多苯的前驅物,技術人員以重整進料初餾點為出發點,通過調整汽提塔、石腦油分餾塔的塔底溫度,將重整進料初餾點由80攝氏度下調至73攝氏度,以此從輕汽油中保留更多苯的前驅物。
為保證生產平穩,攻關組成員與崗位人員詳細對接調整方案,實時監控調整效果。在調整過程中,克服石腦油分餾塔頂空冷振動難題,調整直入回流罐與熱旁路的參數,提升了苯的產量。
裝置自開工以來,甲苯產品在線色譜分析儀長期失靈,化驗數據需要等待近5個小時的查詢時間,無法及時指導生產。同時還存在抽提系統負荷較低、進料組成波動大的問題,導致3月份甲苯塔投用以后,甲苯產品質量波動較大。
面對這些問題,技術人員積極聯系設計院和專利商,根據現有工況重新核算操作參數,探討問題根源。最終判斷甲苯中的非芳烴主要為C8非芳烴,這些C8非芳烴屬于甲苯的共沸物,單單靠精餾操作難以將其同甲苯分離。
對此,攻關小組從源頭排查,通過降低重整油分離塔和乙烯汽油分離塔靈敏板溫度,減少抽提原料中C8組分的含量,將重整原料罐區269號罐,作為抽提原料緩沖罐投用。萬立罐投用后,抽提原料組成抗波動能力顯著提高,原料中芳烴含量始終穩定在70%左右。
大慶石化煉油廠催化重整車間對預加氫、抽提兩個系統進行技術攻關,6月至7月末,苯產量達9080噸,超出生產計劃量3000噸,僅兩個月增效504萬元,實現了效益最大化。



