中國石油石化商務網(wǎng)消息,截至9月5日,經(jīng)過連續(xù)的技術攻關,大慶石化公司甲苯產(chǎn)品的純度穩(wěn)定在99.9%以上,非芳烴含量小于0.1%,達到了國標Ⅰ號甲苯質(zhì)量指標,不僅有效緩解了汽油調(diào)和出廠的壓力,穩(wěn)定生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品,而且提高了裝置經(jīng)濟效益,達到了提質(zhì)增效的目的。
今年二季度起,甲苯市場價格迅速上漲,按照效益測算,甲苯是當下煉油產(chǎn)品創(chuàng)效的主打產(chǎn)品之一。大慶石化緊跟市場,及時靈活調(diào)整生產(chǎn),抓住甲苯產(chǎn)品的價格優(yōu)勢,增加甲苯產(chǎn)量和效益。
為了大幅度提高苯產(chǎn)量,自6月2日開始,催化重整車間成立攻關小組,在系統(tǒng)和操作上進行技術攻關。為了從輕汽油中保留更多苯的前驅(qū)物,技術人員以重整進料初餾點為出發(fā)點,通過調(diào)整汽提塔、石腦油分餾塔的塔底溫度,將重整進料初餾點由80攝氏度下調(diào)至73攝氏度,以此從輕汽油中保留更多苯的前驅(qū)物。
為保證生產(chǎn)平穩(wěn),攻關組成員與崗位人員詳細對接調(diào)整方案,實時監(jiān)控調(diào)整效果。在調(diào)整過程中,克服石腦油分餾塔頂空冷振動難題,調(diào)整直入回流罐與熱旁路的參數(shù),提升了苯的產(chǎn)量。
裝置自開工以來,甲苯產(chǎn)品在線色譜分析儀長期失靈,化驗數(shù)據(jù)需要等待近5個小時的查詢時間,無法及時指導生產(chǎn)。同時還存在抽提系統(tǒng)負荷較低、進料組成波動大的問題,導致3月份甲苯塔投用以后,甲苯產(chǎn)品質(zhì)量波動較大。
面對這些問題,技術人員積極聯(lián)系設計院和專利商,根據(jù)現(xiàn)有工況重新核算操作參數(shù),探討問題根源。最終判斷甲苯中的非芳烴主要為C8非芳烴,這些C8非芳烴屬于甲苯的共沸物,單單靠精餾操作難以將其同甲苯分離。
對此,攻關小組從源頭排查,通過降低重整油分離塔和乙烯汽油分離塔靈敏板溫度,減少抽提原料中C8組分的含量,將重整原料罐區(qū)269號罐,作為抽提原料緩沖罐投用。萬立罐投用后,抽提原料組成抗波動能力顯著提高,原料中芳烴含量始終穩(wěn)定在70%左右。
大慶石化煉油廠催化重整車間對預加氫、抽提兩個系統(tǒng)進行技術攻關,6月至7月末,苯產(chǎn)量達9080噸,超出生產(chǎn)計劃量3000噸,僅兩個月增效504萬元,實現(xiàn)了效益最大化。



