中國石油石化商務網消息,截至7月14日,華北油氣分公司對東勝氣田積液井JPH-431開展智能化加注泡排工藝試驗取得階段性進展,降低現場勞動強度97.1%,日增產1300方/天,累計增產2.9萬方,助力東勝氣田井下節流井氣井穩產增產。
JPH-431井從2020年7月至2021年5月平均月遞減率>5%,技術人員采用井下節流井定性積液診斷方法判斷該井井底存在積液。由于東勝氣田主體采用井下節流低壓集氣工藝,單井串聯進站,未配套相應站內加藥管線,主要依靠井口人工加注及自動加藥裝置加注泡排劑。
但人工加藥存在施工成本高、難度大、效率低、精準度低等問題,自動加藥裝置需要人工優化泡排制度、泡排加注時機存在一定的滯后性,嚴重制約泡排工藝的規模化應用。
為解決這一瓶頸問題,華北工程院以井下節流井積液診斷模型及自動加注為基礎,集成整合、自主形成了“積液診斷+自動加注”智能泡排技術,積液診斷準確率達94%。
泡排智能加注技術,即通過集成化的遠程控制系統及積液診斷軟件,根據診斷出的氣井實際積液情況,利用井口智能加藥裝置,將泡排劑全天候定時、定量、實時精準注入氣井的油管或油套環空內,從而達到泡沫排水采氣目的。
目前,該井實施智能化加注泡排工藝試驗后日增產1300方,累計增產2.9萬方,現場勞動強度降低97.1%,初步實現東勝氣田積液氣井智能管控及穩產增產雙提升。



