中國石油石化商務網消息,中國石油網6月29日消息,“困擾工廠生產瓶頸的問題總算解決了,特別是科研人員能在生產現場技術指導,大檢修后生產裝置就能及時投用催化劑了,我們每多生產出一噸產品都是實實在在的效益!”6月23日,吉林石化化肥廠技術科負責人欣喜之情溢于言表。
吉林石化化肥廠丁辛醇裝置20多年來,一直沿用吉林石化研究院辛烯醛加氫催化劑制取辛醇的工藝技術。當前國內市場對辛醇產品需求強勁,辛醇價格持續走高,工廠急于抓住這次機會高負荷生產。但在生產過程中發現,催化劑的催化活性較正常情況差異較大。
吉林石化研究院立即組織科研人員深入現場了解情況,從測定兩批催化劑的氫氣程序升溫還原峰入手,緊鑼密鼓開展工作。催化劑的低溫還原峰為催化劑高分散活性組分的還原峰,且還原溫度越低對應催化劑的活性組分分散度越高,催化劑活性也就越高。
科研骨干呂建輝對所內現有全自動化學吸附儀進行了改造,建立了氫氣程序升溫還原測定方法,并協同組員完成兩批催化劑的氫氣程序升溫還原分析。測定結果表明前后兩批催化劑均表現出雙峰還原(低溫峰和高溫原峰),但經氫氣程序升溫譜圖對比,明顯看出在用的催化劑低溫還原峰溫度較高,較之前批次高出約14攝氏度。這就意味著催化劑活性確實受到了一定的影響。
本著嚴謹、求實、準確的科研態度,他又查閱了大量的分散度測試方法資料,對兩批催化劑分別進行了測定。測定結果對比工廠催化劑生產實際,判定為催化劑制備時球磨過程出現了問題,導致在用催化劑活性組分分散度降低,還原溫度升高,催化劑活性發生了變化。
查找出問題的原因,吉林石化研究院第一時間將分析結果反饋至工廠,工廠及時采納了建議、更換了球磨。為了切實掌握第一手數據,吉林石化研究院催化劑領域專家始終堅守現場,根據工廠生產需求,對催化劑活性組分的性質進行了分析表征,數據顯示,目前各項指標均已達到理想標準,裝置將實現高負荷生產。



