中國石油石化商務網消息,5月25日,在西北油田采油一廠TK915-5X井生產現場,技術人員正在觀察措施后生產壓力變化情況,該井在石炭系補孔生產后,日產原油16噸、天然氣4萬方,產量一直保持穩定,這標志著石炭系巖性油氣藏開發取得了新突破。
今年以來,受老區自然遞減增大、油藏含水上升等多種因素影響,該廠油氣產量一直處于爬坡狀態,如何扭轉被動局面,該廠從精細地質認識、重構注采井網和創新工藝技術等方面聯合發力,打出了一套增儲上產“組合拳”。
精細地質研究助推認識再提升
石炭系巖性油氣藏是該廠今年增儲上產的主陣地,由于油藏圈閉面積小、分布零散,被形象喻為“打碎的盤子”,油藏認識及區塊挖潛難度很大。
“通過研究,我們發現C1和C5這兩個區塊處于鹽邊構造斷裂帶,油氣顯示豐富,是拓展新圈閉的重點區域。”該廠開發研究所技術員李宗睿介紹說。
位于斷裂帶的TK915-5X井是一口開發井,技術人員依據測井解釋,判斷該井石炭系4795-4798米為油氣層,決定封堵原產段,在石炭系實施補孔生產。目前,已實施補孔和轉抽措施12井次,新增經濟可采儲量15萬噸,累增原油產量1300余噸、天然氣300萬方。
塔河一區開發已經21年,同樣面臨著地質再認識、再突破的問題,區塊目前綜合含水高達92%。
通過精細研究,技術人員終于在TK135井打開了突破口。發現該井位于中油組具有13米厚的氣層,天然氣控制儲量達1.4億方,因此,決定封堵下油組,在中油組進行補孔生產,目前日產氣5萬方。
“目前,我們已在TK101井、TK135井等6口低產井實施補孔措施,日增氣能力30萬立方米,有望開辟出一個年產氣能力1億立方米的接替陣地。”該廠開發研究所副所長張偉說。
重構地下井網有效儲量再動用
井網重構是今年的增儲上產的重點項目,就是以儲量動用為目標,重新構建注采井網。
今年以來,該廠在塔河二區、四區加強井網重構工作,有37口井納入井網重構計劃,目前已實施23井次,日增油達287噸,與老井網相比,水驅動用控制程度進一步提升。
T402是塔河四區S48單元注氣的一口注氣井,通過應用“氣水協同”技術,使K429CX等3口鄰井長期受效,日增產18噸,累計產油近3000噸。這是該廠加快井網重構帶來的“紅利”。
“我們通過氣驅、水驅和復合驅等多種手段,擴大油氣波及體積,達到提高采收率的目的。”開發研究所技術總監李滿亮說。
塔河一區產量遞減增大,需要找到一個新的突破口。技術人員在精細地質研究的基礎上,確定構建兩套立體井網,一方面在中油組進行采氣,另一方面在下油組注氣,達到有效動用儲量的目的,截至5月15日,區塊日產原油由280噸上升至340余噸。
“只要敢于突破難題,采取切實有效措施,就一定能打贏這場增儲上產攻堅戰。”廠長劉雄偉信心十足。
工藝聯動發力增油措施再創新
地下發力,工藝聯動,這是該廠近期開展上產活動的一個重要特征。
今年以來,持續加大油氣井管控力度,通過創新工藝技術、優化生產參數等措施,油井工作效率明顯提高,截至5月14日,連續生產兩年以上的長壽井達到130余口,日產油835噸。
機采井的抽油泵在生產過程中,經常發生抗拉強度低、稠油入泵難等問題,工藝技術人員從泵的結構、材質方面入手,進行優化升級,形成了一套《有桿泵升級改造集成技術》,降低了檢泵頻次,年可節約維修成本1300余萬元。該成果獲全國能源化學地質系統優秀職工技術創新成果二等獎。
針對異常井,技術人員在對每口井井溫對比排查的基礎上,總結出一套油井異常判斷法,即“井溫圖版”法,目前已在TK910H等多口井應用,減少產量損失920噸。
水平井擠堵工藝具有施工難度大,風險高,該廠創新工藝技術,優化泥漿體系,在T903-10H井水平段擠堵首獲一次成功,日增油15噸。目前,該廠形成了裸眼處理、套損治理、落物打撈共三類11項復雜修井技術和9項低成本工藝技術,為增儲上產提供了保障。



