中國石油石化商務網消息,4月27日消息,西南油氣田公司落實“先算后干,算好再干”的經營氣田管理理念,突出效益導向,加快轉型升級,氣田開發持續向氣田經營深入轉變。截至4月21日,今年天然氣產量達到112.3億立方米,其中常規氣單井產量同比提高30%,頁巖氣產量同比增長30%,氣田效益開發成效顯著。
西南油氣田狠抓產能建設控投降本,嚴把方案設計審查關,突出方案的技術性、經濟性、系統性和安全性,按照項目的經濟效益優化排隊,實施成本倒逼機制。今年3月,安岳氣田高磨地區燈四氣藏兩期開發建產圓滿收官,公司用方案設計36億立方米的工作量建成60億立方米的產能規模,實現產量與效益雙升。
加強頁巖氣效益建產,持續向技術經濟一體化轉變。今年因深層頁巖氣高溫、高壓、天然裂縫復雜性等問題,一大批氣井生產效果未達預期。公司從追進度轉向追效果,放緩開發進度,通過多次技術研討會診,調整試油、壓裂等方案,使一大批新氣井生產效果明顯提升。中深層頁巖氣從放壓生產轉變為控壓生產,并采用小油嘴生產,確保頁巖氣單井EUR有效提升。
著力老區氣田穩產保效,公司依靠技術進步和管理創新,牢牢抓住提高儲量動用率和采收率不放松,突出穩產保效,精準施策,使老氣田綜合遞減率控制在8%以內。優化地面系統運行,持續開展川東管網降壓降耗,近兩年,年均節約燃料氣35萬立方米、年均增產760萬立方米,遠期可多采氣近5億立方米,提高采收率0.73%;遂寧凈化公司、劍閣凈化廠實現兩年一修,增加處理量4.8億立方米。老區氣田持續開展“關停并轉減”工作,減少年運行成本1億元。
深入推進數字化轉型發展,公司構建起“全面感知”的物聯網系統,場站數字化覆蓋率達92%。同時,加大推進“中心站+無人值守站”管理力度,壓減9個作業區(運銷部),人均天然氣日產量由0.75萬立方米增至1萬立方米,增幅33%。公司成立川中北部采氣管理處,以及開展次新區、老區轉型試點,初步搭建起適應“油公司”模式的扁平化管理架構;重點地面工程建設實行“1+1”建管新模式,井工程項目實行“公司—事業部”兩級管理模式,實現專業化運行。



