中國(guó)石油石化商務(wù)網(wǎng)消息,一季度,鎮(zhèn)海煉化環(huán)氧乙烷/乙二醇(EO/EG)裝置EO液相管線爆破片實(shí)現(xiàn)“零”破裂,成功解決EO爆破片頻繁破裂行業(yè)熱點(diǎn)難題。
EO/EG裝置自2010年開工以來,EO液相管線上的爆破片時(shí)常破裂,這是行業(yè)內(nèi)普遍存在的難題。該裝置相同的爆破片有18塊,平均每年需更換12塊左右,折合費(fèi)用1萬余元 。因?yàn)樽鳂I(yè)風(fēng)險(xiǎn)高,爆破片頻繁破裂問題亟待突破。為此,多年來,烯烴一部持續(xù)開展攻關(guān),從技術(shù)、設(shè)備、操作等方面進(jìn)行分析總結(jié)。
技術(shù)人員通過增設(shè)壓力開關(guān)報(bào)警、爆破片后安裝壓力表等措施,實(shí)現(xiàn)對(duì)爆破片狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)控。經(jīng)過不斷地系統(tǒng)化的研究分析,發(fā)現(xiàn)爆破片破裂的主要原因是EO液相管線與爆破片之間存在死區(qū),隨溫度變化EO液相膨脹造成管線超壓。其次是安全閥內(nèi)漏,閥后壓力反竄。
針對(duì)“病因”,烯烴一部“對(duì)癥下藥”,近半年來逐步采取修改EO泵交出程序、完善裝車站吹掃步驟等整改優(yōu)化措施。今年一季度,該裝置EO液相管線爆破片實(shí)現(xiàn)“零”破裂,“零”更換,目前裝置所有爆破片正常完好投用,破裂更換頻率下降90%,徹底解決了爆破片頻繁破裂這一行業(yè)性難題。



