中國石油石化商務網消息,2月24日網訊,上海石化通過優化催化裝置操作參數、控制合適的系統催化劑活性、精準投用丙烯助劑加注量、粗汽油進急冷油噴嘴回煉等措施,保障了催化裂化裝置高負荷運行。1月份,該公司催化裂化裝置丙烯收率較上月提高0.3個百分點,日產量達548噸/天,月產量突破17000噸,再次打破前月剛剛創造的月產16267噸的歷史記錄。
試用丙烯助劑實現增效。2021年1月,該裝置按照原定計劃試驗加注丙烯助劑,并進行數據收集工作。通過加注丙烯助劑,克服催化吸收穩定以及氣分高負荷運行瓶頸,實現了增產丙烯的目的。
狠抓裝置平穩運行確保實現高產。增產丙烯對催化裂化裝置反應器有較高的要求,通過總結增產丙烯經驗,該裝置提出了增加反應溫度和提高劑油比的措施,以達到增加催化劑循環量的目的,提高反應苛刻度,提升液化氣產量。同時,裝置狠抓平穩運行,設置關鍵參數平穩率監控點,落實責任到班組和管理人員,不斷優化分餾穩定系統以及雙脫氣分裝置操作,堅持卡邊操作、精心管理,以分餾穩定系統各塔和丙烯精餾塔的平穩運行為最主要的管控目標,精準控制各項工藝參數。
強化隊伍建設、堅持在運行中提升操作水平。1月初,面對持續襲來的兩波極端寒潮,氣分裝置操作的平穩率受到很大影響。裝置立即組織了特護小組,堅持24小時有管理人員在崗,保障平穩度過極端天氣。對于操作中反映的問題,裝置領導堅持進班、帶班,在崗位上“手把手”指導班組操作,指導新進大學生學習高負荷增效丙烯的操作方法和注意事項,實現崗位上帶教的新模式。通過增產丙烯專項培訓,提升人員精細化操作水平,不斷優化丙烯塔操作,為催化裂化裝置丙烯產量再創歷史新高奠定堅實基礎。



