中國石油石化商務(wù)網(wǎng)消息,中國石化新聞網(wǎng)訊 1月7日,從總部生產(chǎn)技術(shù)管理系統(tǒng)獲悉,鎮(zhèn)海煉化第二套催化裝置能耗指標(biāo)排名第一,這已經(jīng)是該裝置連續(xù)8年位列集團(tuán)公司同類裝置榜首。
去年,面對煙機(jī)振動異常,市場產(chǎn)品需求變化等挑戰(zhàn),裝置技術(shù)團(tuán)隊(duì)向一切提升價值的工作傾斜,通過投用技改技措,降低蒸汽消耗;抓好關(guān)鍵設(shè)備節(jié)能,降低機(jī)組功耗,將裝置綜合能耗降至40.6千克標(biāo)油/噸,同比下降6.6%,降本顯著。
正常生產(chǎn)期間,該裝置分餾塔塔頂熱負(fù)荷高,容易造成生產(chǎn)波動,需要操作人員不斷調(diào)整取走多余熱量,操作難度較大。煉油一部首席技師團(tuán)隊(duì)經(jīng)過對現(xiàn)場流程的反復(fù)確認(rèn),認(rèn)真計(jì)算分餾塔各段回流取熱參數(shù),提出了新增一條跨接流程,提高分餾塔中段取熱能力,該項(xiàng)目在去年6月檢修期間完成實(shí)施。投用以來,原回?zé)挶猛S茫姍C(jī)功率55kW),年節(jié)能158噸標(biāo)煤;高溫位取熱量增加,年節(jié)能2698噸標(biāo)煤。
此外,該裝置技術(shù)團(tuán)隊(duì)從大局著眼保系統(tǒng)流程優(yōu)化,抓好關(guān)鍵設(shè)備節(jié)能,在裝置擴(kuò)能改造方案論證時提出利用公司富余的純氧替代主風(fēng),提高主風(fēng)中氧濃度,在保證主風(fēng)機(jī)不改造的前提下增加裝置燒焦能力,降低機(jī)組耗功,提高煙機(jī)發(fā)電。2019年12月底,富氧設(shè)施投用后,團(tuán)隊(duì)逐步調(diào)整優(yōu)化,煙機(jī)發(fā)電較去年增加約754kW,機(jī)組能耗下降0.592千克標(biāo)油/噸,同比減少9.36%。



