中國石油石化商務網消息,中國石油網9月7日消息,8月30日,記者從吉林石化了解到,這個公司丁辛醇裝置新增預精餾塔順利投用,一次采出合格優質產品,正丁醇含量提升0.1個百分點以上,隨著丙烯進料負荷穩步增加,裝置產能得到充分釋放,每月可增效益超4000萬元。
“得益于技術改造和技術升級,新系統有針對性地消除了產品精制過程消耗和質量瓶頸,裝置反應投丙烯負荷較原來提升4成以上,每小時可增加丁醇產品11噸,產品質量提升、廢次品率降低的同時,實現了重點創效產品的增產增效。”吉林石化生產技術處負責人介紹說。
吉林石化把提質增效作為長期戰略之舉,圍著重點轉、盯著效益干,按照“1+7”提質增效“升級版”方案,各級干部員工逐項對照落實情況和完成進度,查找差距、制定措施、明確任務,裝置運行質量和創效能力得到了實實在在的提升。
以乙烯裝置優化運行為核心,吉林石化實施上下游裝置同步優化,聚焦提高原油加工負荷、降低汽柴油產量、優化乙烯原料、實現兩套乙烯裝置高負荷運行、重點創效裝置開滿開足,找短板、破瓶頸,明思路、嚴考核,充分發揮煉化一體化優勢,實現了整體效益最大化,加快推動由“生產型”向“經營型”企業轉變。
吉林石化充分論證、集中實施了一系列瓶頸攻關、隱患治理和技改增效項目。其中,大力實施Ⅲ柴油加氫改質改造,結束了長達25年外購乙烯原料的歷史,油化不匹配問題也一舉得到攻克,使裝置運行質量和創效能力提高到了一個新水平。
7月20日,吉林石化改質改造后的Ⅲ柴油加氫裝置順利投料開車。技術人員經過1個月的艱苦摸索調試,精心對標優化各項工藝參數,實現了系統操作條件全部接近設計值,精制柴油質量十六烷指數提高10個單位,重整原料得到顯著改善,十六烷值助劑消耗明顯下降。
吉林石化煉油廠加氫三車間主任王繼寶對記者說:“通過裝置技術升級改造,我們實現了最大限度立足現有裝置‘減油增化’,每年可減產柴油18萬噸以上,同時提升了乙烯原料內供能力,僅考慮外采原料內部替代一項,每月即可實現創效160多萬元。”



